johannCH
05.09.2009, 14:18
guten tag
habe mich nach langer evaluation für jet duplex 2.4ghz entschieden.
als erstes habe ich nun meinen t-rex 500 umgerüstet. ich verwende folgendes equipment:
- mx-24s
- jeti TGs (tx modul)
- jeti R8 empfänger
da ich die verkabelung nicht anpassen wollte, habe ich beim R8 einfach alle ausgänge in der umgekehrten reihenfolge programmiert, so sind sie identisch wie beim graupner smc16-scan (Y1 -> CH8 / Y2 -> CH7 / ... / Y8 -> CH1).
die output period habe ich vo 20ms auf 'by transmitter' umgestellt.
nun zu meinem problem:
zwischendurch beim anstecken des akkus am heli fährt das pitch-servo links bis in den mechanischen anschlag, die anderen servos bleiben ruhig!
das pitch-servo links ist im sender der kanal 1, d.h. also am physikalischen ausgang 8 des empfängers. das gleiche tritt auch bei der default output period von 20ms auf.
plötzlich geht es wieder gut, resp. das pitch-servo bewegt sich dann nur ganz leicht, alle enderen servos sind völlig ruhig!
ich habe den empfäönger schon mehrmals auf die werkseinstellung zurückgestellt und neu programmiert - ohne erfolg.
ich denke/hoffe es hat nichts mit der umkehrung der empfängerausgänge zu tun.
besten dank für eure hilfe.
gruss johann
habe mich nach langer evaluation für jet duplex 2.4ghz entschieden.
als erstes habe ich nun meinen t-rex 500 umgerüstet. ich verwende folgendes equipment:
- mx-24s
- jeti TGs (tx modul)
- jeti R8 empfänger
da ich die verkabelung nicht anpassen wollte, habe ich beim R8 einfach alle ausgänge in der umgekehrten reihenfolge programmiert, so sind sie identisch wie beim graupner smc16-scan (Y1 -> CH8 / Y2 -> CH7 / ... / Y8 -> CH1).
die output period habe ich vo 20ms auf 'by transmitter' umgestellt.
nun zu meinem problem:
zwischendurch beim anstecken des akkus am heli fährt das pitch-servo links bis in den mechanischen anschlag, die anderen servos bleiben ruhig!
das pitch-servo links ist im sender der kanal 1, d.h. also am physikalischen ausgang 8 des empfängers. das gleiche tritt auch bei der default output period von 20ms auf.
plötzlich geht es wieder gut, resp. das pitch-servo bewegt sich dann nur ganz leicht, alle enderen servos sind völlig ruhig!
ich habe den empfäönger schon mehrmals auf die werkseinstellung zurückgestellt und neu programmiert - ohne erfolg.
ich denke/hoffe es hat nichts mit der umkehrung der empfängerausgänge zu tun.
besten dank für eure hilfe.
gruss johann