Konfiguration:
- Heli Voyager-E
- HB 30-12 im dreieck geschaltet
- 12 Zellen, 2400
- Schulze 45 HO Regler im LOW RPM Modus
- ext. BEC
- Regelbetrieb
- 20 Zähne am Motor
- M-Blades
- RPM am Kopf 1400
- Pitch -5/+13
- Abfluggewicht 2.200gr
Problem:
Ich habe Motorlaufzeiten von 5 Minuten bei schwachem Steigflug. Nach der Landung ist der Akku leer (Akku ist handwarm, Motor ca. 40 grad). Eine anschließende Entladung kann noch 150 mh entladen.
Bisherige Versuche das Problem zu lösen:
- Akku formatiert (mehrfach)
- neuen Akku angeschafft
- anderes Ladegerät verwendet
- andere Blätter verwendet
- Motor/Akku Stromkabel gekürzt
- 18/19 Zähne probiert, unterschied geringfügig
- für ausreichend Flankenspiel im Antrieb gesorgt
Ein Heli Kollege im Norden fliegt die gleiche Konfig und sagt mir das er 8 Minuten
Flugzeit hinbekommt, bei raketenartigem Steigflug ?!? Habe bereits mehrfach mit Herrn Bittner gesprochen, leider existiert das Problem nach wie vor. Was für Auswirkungen hat der Modus, eigenartig das W.Bittner in seinem Beiblatt zu seinen Motoren schreibt, den Motor im LOW RPM Modus zu betrieben? Holger schreibt mir das HB high RPM empfiehlt?

. Der ECO scheint das von mir verwendete Antriebssetup besser umzusetzen.
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