Habe ein Problem mit dem Flugverhalten meines T-REX 600 EFL mit DFC Kopf
Fliege kein 3D, Loopings* Rollen* Stallturns und ein wenig Rückenflug und eben Speeden
Beim Speeden hab ich 2350 U/min und 14,5 -15° Pitch eingestellt
Motor 600MX mit* 1,2 mm Draht auf 560KV gewickelt
Regler Jive 80HV ( ok ein 120er wär besser ) aber noch geht es
Staurohr ( man will ja wissen wie schnell er ist )
am Jlog2* zum Loggen und* als Telemetrie zur Robbe TelemetrieBox
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Hatte bis dato das Microbeast drauf alle Potis auf Mittelstellung und der Heli ließ sich sehr gut Fliegen
ohne besondere Auffälligkeiten.
Nach einem Absteller des Jive Aufgrund von Fehlkommutierung (ausgelutschter Akku* Hohe Drehzahl
und Vollpitch gaben den Ausschlag )* und missglücktem Auroversuch musste er repariert werden.
Neue Blätter, Landegestell, HRW, Blattlagerwelle , Lager sowie Drucklager* ausgewechselt,
alle andere Lager kontrolliert
Die* Alten Blätter waren* Align HD 600N ; Die Neuen Blätter Align HD 600E
In der Kopfdämpfung sind neue DFC Buchsen ( Gummis darf man dazu nicht sagen )
Kopf und Blattanlenkung ist leichtgänig ohne zu haken
Ein Servogetriebe eines Rollservos hatte es auch erwischt,
hatte aber noch 3 neue DS 610 für mein Scale Projekt da liegen,
und da die alten Align DS 610 schon weit mehr als 1300 Flüge drauf hatten
hab ich alle gewechslt
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Seitdem habe ich reproduzierbares Verhalten :
Zum Speeden ab nach Oben damit,* Senkrecht mit null Pitch fallen lassen
Langsam Pitch rein und mit Nick abfangen wenn ich dann noch mal mit Nick ziehen ein klein wenig
korrigieren muß* , bäumt er sehr stark auf , lässt sich korrigieren aber man muß gut gegensteuern,
sonst steht er wieder senkrecht in der Luft, dadurch gibt-s natürlich die schönsten Stromspitzen
im Log des Motorstroms heute hatte ich 218A Spitze
die Geschwindigkeit an diesem Punkt etwa 205 Km/H
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Hatte mir ja schon ein neues Microbeast Plus gekauft ( wegen der besseren Sensoren )
Also rein damit um einer Fehler des Beasts auszuschließen ( dünnes 3M Pad )
alle Einstellungen gemacht und ab zum Platz damit
fliegt soweit sehr gut ohne große Unterschiede zum alten
Das Heck meiner Meinung nach steht besser als beim alten
Aber oben beschriebenes Verhalten ist ausgeprägter als vorher
Und im normalen Geradeausflug sieht man jetzt bei kleinen Korrekturen mit Nick
Ein leichtes ßberteuern mit einmaligem Nachwippen dann liegt er wieder wie ein Brett
Das ßufbäumen sollte eigentlich richtig eingestellt sein im schnellen Geradeausflug
Pitch schlagartig auf* anschlag und er zieht ohen Wippen nach Oben
Habe schon die Potis 1 und 2 von 12Uhr auf 10Uhr reduziert
Wollte aber erstmal nachfragen bevor mir der Heli mit 200 Sachen unkontrollierbar wird
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Parameter Einstellungen:
B: Steuerverhalten* Pro
C: Aufbäumkompensation : Normal
D: Heading Lock Normal
E: Knüppeltotzone : 3
F: Heck Drehmomentvorsteuerung : Aus
G: Zyklisches Ansprechverhalten: Normal
H: Pitch Boost :Aus
Zyklische Einstellung Normal
Pitch Boost Aus
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Gruß Achim
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