Der Test verlief für mich überraschend:
Senkrechter Steigflug auf ca.10 m Höhe und gleich wieder gelandet.
Starthöhe eLogger 0m, GPS 250m,
Gipfelhöhe eLogger 2m, GPS 259m.
Als Bezugspunkt diente ein Hausgiebel mit einer Höhe von ca. 10 m.
Genauere Angaben über die Störfestigkeit bzw. die Genauigkeit kann dieser Test nicht abgeben. Der Downwash hat auf alle Fälle einen nicht unerheblichen Einfluß auf die barometrische Messung. Nach der Landung zeigte der barometrische Höhenmesser bei noch auslaufendem Rotor eine Höhe von -3m an, die bei Rotorstillstand wieder Richtung 0m wanderte.
Also komme ich wieder zu meiner Frage nach der X-Bus Spezifikation zurück, um ein GPS Modul mittels Microcontroller anschliessen zu können, um Geschwindigkeit und Höhe zu erhalten.





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